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    煤氣發(fā)生爐造成熱運行的常見(jiàn)問(wèn)題

    文章出處:   責任編輯:   發(fā)布時(shí)間:2019-09-19 10:08:12    點(diǎn)擊數:-   【

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    煤氣發(fā)生爐不正常及處理:

    運行中的煤氣發(fā)主爐,有時(shí)會(huì )出現異?,F象,如煤氣爐出溫度過(guò)高或過(guò)低,爐渣含碳量增高,爐內出現結渣、冒火等現象,均稱(chēng)之為不正常爐況。造成這種現象的主要原因有以下三個(gè)方面:

    1、供應的氣化原料不符合要求,如煤的質(zhì)量降低,含灰分、煤矸石增多;煤的塊度不均勻,含煤粉多,惡化了爐內正常氣化條件。

    2、發(fā)生爐本身存在缺陷,如加煤系統或出灰系統出現故障或零件損壞,致使加煤、出灰不均勻等。

    3、司爐工操作失誤,如飽和溫度未控制好,對加煤、出灰、爐內層次變化情況未及時(shí)監測和調整等。

    當然這些原因并不是孤立的,而是互相牽連的,有時(shí)還是其共同作用的結果。因此,爐況不正常情況的表現也是多種多樣的,互相交錯的,我們在這里將常見(jiàn)的不正常爐況歸納為三個(gè)問(wèn)題予以分析說(shuō)明。鑒于在正常生產(chǎn)條件下前二個(gè)因素已基本固定。既使出現,也顯而易見(jiàn),故在分析時(shí)著(zhù)重說(shuō)明操作因素及處理辦法。

    (一)煤氣發(fā)生爐的熱運行

    1、煤氣發(fā)生爐熱運行的特征及判斷

    (1)首先可從爐出溫度表上看出,煤氣爐出溫度超過(guò)工藝規定值3.2m爐為下段600℃,上段120℃。

    (2)打開(kāi)透爐孔觀(guān)察,可見(jiàn)爐面呈紅亮或黃亮色,有時(shí)有局部冒火現象。

    (3)探爐可發(fā)現爐內有結渣現象,釬子插不下去,火層溫度高,釬子拿出來(lái)時(shí)火層區呈黃亮色,有時(shí)甚至將釬子燒斷。

    (4)煤氣取樣化驗,CO2超過(guò)規定值,煤氣發(fā)熱值降低。

    2、熱運行形成的原因及處理方法

    造成熱運行的原因常見(jiàn)的有兩種,針對不同的原因,采取不同的處理方法。

    (1)飽和溫度太低,即向爐底供風(fēng)管中加入的蒸汽量少了,送入爐內的風(fēng)中含水蒸氣量不足,使爐內溫度特別是氧化層溫度增高,當溫度超過(guò)灰渣熔點(diǎn)時(shí),灰渣熔化,結成塊狀.這樣不僅是沿爐截面的均勻供風(fēng)遭到了破壞,惡化了爐內氣化條件,而且由于大塊熔渣的存在,使氣流與碳的接觸面減少,二氧化碳和水蒸氣未能與碳充分反應就通過(guò)了還原層。結果煤氣爐出溫度高,煤氣中C02多,發(fā)熱值低。

    出現這種情況時(shí),應減少該臺爐子的負荷,適當提高飽和溫度,使爐內溫度降低到規定值,然后視具體情況作如下處理:

    當結渣不嚴重時(shí),用探爐的釬子穿插,破碎渣塊,并適當調整加煤量和出灰量,使爐子逐漸恢復正常。

    當爐況惡化,爐內結成一片片大塊時(shí),為了確保供煤氣質(zhì)量和便于處理,將該臺爐與網(wǎng)路斷開(kāi),用大鋼釬和鐵錘進(jìn)行敲打破渣,待基本上處理正常后再接人運行。

    當爐子結成整塊無(wú)法下料時(shí),只得停爐打渣,處理好后再點(diǎn)爐生產(chǎn)。

    (2)生產(chǎn)過(guò)程中,當煤氣產(chǎn)量發(fā)生變化時(shí),未及時(shí)調整加煤量和出灰量,造成灰層過(guò)高,氧化層上移,煤氣爐出溫度增高。

    出現這種情況時(shí),應適當加快出灰和加煤,使灰層降至規定值,爐子即可恢復正常狀況。

    備案圖標魯公網(wǎng)安備 37010202002303號

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